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河北佳順不銹鋼軸承制造有限公司
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水輪發(fā)電機組推力瓦磨損原因分析及處理

2025-08-13

李有鵬

青崗峽水電站位于青海省互助土族自治縣境內大通河干流上,是一座低壩引水徑流式電站。電站設計裝機容量3×12500kw+1×6300kw組成,總裝機容量為43800KW。4號機組設計容量為6300kw,為懸吊式機組,推力瓦為8塊彈性塑料瓦,上導和下導均為6塊鎢金瓦,水導瓦為筒式鎢金瓦。 

一、水輪發(fā)電機組安裝情況

青崗峽水電站4號水輪發(fā)電機組發(fā)電機的安裝,是在水輪機轉輪及水輪機軸整體吊裝到位,水輪機整體安裝完成后,進行定子、下機架、轉子的吊裝工作,最后進行上機架吊裝。推力軸承部分安裝在上機架上,推力頭的安裝采用熱套法。在推力瓦安裝就位及推力瓦的受力、高程調整合格后,進行機組盤車工作。盤車采用抱上導瓦的剛性盤車方法。在盤車過程中發(fā)現推力頭絕緣板處和水發(fā)聯軸處均存在不同程度的折線,根據盤車采集的數據,對機組軸線進行了處理,處理后的盤車數據符合國標及規(guī)范要求,軸線合格。在機組安裝過程中嚴格按照設計圖紙和《GB8564-2003》的標準執(zhí)行,安裝數據(包括上下止漏環(huán)間隙、發(fā)電機空氣間隙)符合國標及設計圖紙要求。 

二、安裝后設備運行情況

2006年12月11日13時45分手動開機,開機后在額定轉速下機組運行穩(wěn)定,無異音。測量上機架處的徑向振動為0.02mm,水導處的擺度為0.11mm。推力及上導冷卻器水壓為0.15MPa,運行3小時后,推力瓦溫為20.6℃、20.7℃、20.5℃、20.1℃,上導瓦溫為27.2℃、25.6℃,油溫為16.1℃。推力瓦的瓦溫差別極小,且瓦溫較低。機組的振動、擺度、噪音較小,運行情況良好。 

在機組首次啟動成功后,按照《青崗峽電站4號機組啟動試驗大綱》的要求,相繼進行了過速115%ne、過速140%ne、空載擾動、手自動切換、發(fā)電機零起升壓、假同期等一系列試驗,試驗數據均符合國標及規(guī)范要求。機組運行情況良好。

三、機組72小時試運行情況

2006年12月24日21時25分,4號機組首次并網成功;12月25日0時19分進入72小時試運行。帶負荷6.3MW時,推力瓦溫度為24℃、23℃、24℃、23℃。上導瓦溫度為36.60℃、29.60℃,上導油溫為19.30℃;12月26日1時,試運行時間達到25小時,推力瓦溫和上導瓦溫一直穩(wěn)定,推力最高瓦溫24.52℃,上導最高瓦溫36.6℃,無異?,F象;12月27日0時50分,試運行時間達到48小時,推力最高瓦溫47℃,上導最高瓦溫37℃,瓦溫爬升;12月27日2時13分,推力最高瓦溫52℃,瓦溫繼續(xù)爬升;12月27日4時00分,推力最高瓦溫54℃,將冷卻水壓調至0.25MPa,瓦溫繼續(xù)爬升;12月27日4時17分,推力最高瓦溫58℃,瓦溫繼續(xù)爬升,經請示調度及相關方領導后,啟動緊急停機流程,機組停機。

四、停機后的設備檢查情況

機組事故停機后,立即對推力總、供排水系統(tǒng),油質、測溫等系統(tǒng)進行了檢查,除發(fā)現油質有明顯的發(fā)黑,油內有白色粉狀物外其他均正常,隨之立即組織人力對4號機組上導及推力軸承進行了分解檢查,檢查情況如下:①排出的油質發(fā)黑,油槽內有大量泡沫狀物質。②6塊上導瓦鎢金面全部有輕微劃傷。③推力瓦塑料層磨損情況嚴重,8塊塑料瓦的外圈100mm寬的塑料層磨損嚴重,露出銅絲,內圈100mm寬度的塑料層基本無磨損。④鏡板外圓有100mm寬度的劃傷痕跡,最深處1.5mm。⑤對推力瓦背的支撐螺栓孔的尺寸進行了測量,螺栓孔到瓦外側的距離為65mm,螺栓孔到瓦內側的距離為88mm。⑥螺栓孔與瓦兩側的距離為70mm,尺寸相同,無偏心。⑦塑料層的最大磨損量為4mm。

五、原因分析

1.推力受力調整。青崗峽4號機組推力軸瓦采用八塊推力瓦及八個剛性支撐,在推力受力調整時采用人工錘擊法調整,先用三角形形狀將三塊瓦水平調整在合格范圍內,再調整其它幾塊瓦的水平,調整其它五塊瓦時在鏡板上方成90°架設四塊百分表監(jiān)視鏡板的變化情況,百分表無變化。從推力運行瓦溫說明,運行3小時后,推力瓦溫為20.6℃、20.7℃、20.5℃、20.1℃,上導瓦溫為27.2℃、25.6℃,油溫為16.1℃。推力瓦的瓦溫溫差極小,且瓦溫較低。運行情況良好,推力受力調整均勻。 

2.油質及油槽。在加油前對桶裝透平油進行化驗,結果合格。在開機前對油槽中的油再次進行取樣化驗,結果合格。因此可以排除油質不合格導致推力瓦磨損的原因。在加油前用無水酒精及面團對油槽進行徹底的清掃,且經過三級自檢及監(jiān)理部門的檢驗,不存在因油槽存有雜質而導致推力瓦磨損的原因。 

3.彈性金屬氟塑瓦(推力瓦)。鑒于彈性金屬氟塑瓦的特點和技術指標,推力瓦瓦面允許溫度≤100℃;而實際運行三小時后最高溫度20.7℃,運行正常,運行38小時,推力最高瓦溫28.90℃,運行43小時后,推力瓦最高溫度35℃然后溫度逐步上升(此時實際上推力面就開始磨損),最后經過約52小時運行停機后推力瓦溫達到58℃。同時機組運行中統(tǒng)計的數據,可以看出:從開始試運行到52小時停機,①瓦溫最高58℃。②油槽溫度始終沒有超過30℃。③冷卻水一直投入,未中斷。 

由此說明推力瓦的表面塑料層存在問題,表面光潔度、硬度達不到要求,表面沒有產生一定的強度和剛度是導致推力瓦磨損的直接原因。同時,因瓦面進油邊極小,瓦面的壓力油膜建立的效果較差,瓦面實際在運行中存在干摩擦現象,也加速了瓦的磨損速度。說明推力瓦完全是低溫下已開始出現磨損,而不是燒損,隨著運行時間的增加,磨損量也逐步加大,從而波及到鏡板及上導瓦的劃傷。

六、處理情況

按照以上所分析的結果,經過各方專家的認同,一致認為推力瓦在運行中低溫下瓦面已經開始出現磨損,磨損的原因在于瓦的本身質量,與其它因素無關。處理方案為:更換推力瓦。2007年4月,4號機組推力瓦經重新更換恢復后運行1440小時,推力瓦溫為24.5℃、23.6℃、23.9℃、23.5℃,上導瓦溫為30.3℃、29.1℃,推力油槽油溫為20℃,機組運行情況各項指標非常良好,運行非常穩(wěn)定。

七、結論

推力瓦存在質量問題是造成4號機組推力瓦磨損的唯一原因。

來源:《科海故事博覽(科技探索)2013

(版權歸原作者或機構所有)

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